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氣井井筒有機(jī)解堵工藝技術(shù)的應(yīng)用
分類:公司新聞發(fā)布時(shí)間:2020-06-02
摘要:由于鄂爾多斯盆地靖邊氣田局部區(qū)塊產(chǎn)出高礦化度地層水,加之氣井井筒周期性加注緩蝕劑,隨著氣井生產(chǎn)時(shí)間的延長(zhǎng),氣井生產(chǎn)管柱出現(xiàn)嚴(yán)重的結(jié)垢和堵塞現(xiàn)象,這嚴(yán)重地制約著氣井的正常生產(chǎn),甚至出現(xiàn)減產(chǎn)和停產(chǎn)現(xiàn)象。通過分析堵塞原因和機(jī)理,篩選了適合該氣田氣井解堵的專用藥劑,并開展了室內(nèi)評(píng)價(jià)和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),取得了較好的效果,為同類氣井解堵提供了有效的技術(shù)手段。
關(guān)鍵詞:靖邊氣田;解堵;工藝;技術(shù);應(yīng)用
0 引言
鄂爾多斯盆地靖邊氣田下古生界產(chǎn)水氣井所產(chǎn)水的礦化度較高,部分氣井管柱存在著嚴(yán)重的腐蝕和結(jié)垢現(xiàn)象,長(zhǎng)期以來都采取井筒周期加注緩蝕劑進(jìn)行氣井防腐。隨著氣井生產(chǎn)時(shí)間的延長(zhǎng),緩蝕劑裂解殘留物、管柱腐蝕產(chǎn)物、氣并產(chǎn)出液及其他入井劑的共同作用,造成氣井井筒和產(chǎn)層附近形成有機(jī)或者無機(jī)堵塞,導(dǎo)致氣井無法正常生產(chǎn),甚至被迫關(guān)井,嚴(yán)重影響著單井產(chǎn)能的有效發(fā)揮,同時(shí)也影響到氣井的開井時(shí)率、利用率及**終采收率。鑒于此,通過調(diào)研國內(nèi)外井筒解堵工藝技術(shù)[1~4],結(jié)合靖邊氣田地質(zhì)特征及氣井特點(diǎn),開展了井筒有機(jī)解堵工藝技術(shù)試驗(yàn)研究并用于現(xiàn)場(chǎng),取得了較好的效果。
1 氣井井筒堵塞原因分析
一般情況下,造成氣井井筒堵塞的原因很多,如地層出砂、機(jī)械落物、油套管變形、地層產(chǎn)出的瀝青質(zhì),或者開采期間入井的各種化學(xué)藥劑及餾分、鉆井液、壓裂過程中入井的聚合物及氣井生產(chǎn)過程中形成的水合物都能夠造成并筒堵塞。
按照相應(yīng)的石油行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)靖邊氣田氣井堵塞物通過無機(jī)物x射線衍射分析和有機(jī)物氣相色譜分析(圖1、2)。從圖1可以看出,堵塞物中無機(jī)物主要以腐蝕產(chǎn)物FeS、亞鐵鹽及無機(jī)雜質(zhì)為主,其中FeS占所占比例較大。圖2顯示,堵塞物中的有機(jī)物中有大量的C7~C14的有機(jī)化合物,各碳數(shù)含量基本呈平均分步,成分較為復(fù)雜,主要為壬烷基同分異構(gòu)體、多乙烯多胺衍生物、吡啶衍生物、芳香烴衍生物等低分子碳水化合物,而這些結(jié)構(gòu)都是目前各類緩蝕劑中的主要活性成分,可以推斷堵塞物中的有機(jī)物含有大量緩蝕劑的活性成分。
由此可以得出,除水合物堵塞外,靖邊氣田井筒堵塞主要是腐蝕產(chǎn)物、地層產(chǎn)出物及入井化學(xué)劑餾分堵塞。由于這類物質(zhì)均為有機(jī)物或者混合物,其黏性大,相互之間基本無縫隙,容易堵死氣流通道,影響氣井的正常生產(chǎn)。另外,天然氣中含有******微量的芳香烴或雜環(huán)化合物,盡管含量較少,但與氣井產(chǎn)出礦化度水析出的礦物質(zhì)共同作用,日積月累同樣會(huì)逐步在管道壁上積累,造成管道堵塞。
2 井筒堵塞的危害
氣井井筒堵塞主要表現(xiàn)為通井遇阻,生產(chǎn)油套壓差增大,產(chǎn)氣量、產(chǎn)水量明顯下降,甚至無法生產(chǎn),泡沫排水采氣井泡排效果差,氣井所產(chǎn)水質(zhì)、氣質(zhì)差,生產(chǎn)不穩(wěn)定,保護(hù)器頻繁座死等。當(dāng)氣井井筒堵塞后,會(huì)對(duì)氣井生產(chǎn)、測(cè)試及維護(hù)造成較大危害,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
1) 通井遇阻。無法進(jìn)行井下儀器及設(shè)備的下入,影響產(chǎn)氣剖面測(cè)試,壓力監(jiān)測(cè)、工程測(cè)井、探液面、井下節(jié)流、柱塞氣舉等重要的測(cè)試及維護(hù)增產(chǎn)作業(yè)。
2) 影響氣井的正常生產(chǎn)。氣井生產(chǎn)油套壓差增大,產(chǎn)水氣井帶液生產(chǎn)困難,產(chǎn)氣量、產(chǎn)水量下降,甚至關(guān)井,嚴(yán)重影響氣井產(chǎn)能的正常發(fā)揮。
3) 產(chǎn)水氣井長(zhǎng)時(shí)間關(guān)井或者間開,加大了管柱的腐蝕速率,同時(shí)對(duì)儲(chǔ)層也有嚴(yán)重的傷害,為氣井維護(hù)管理增加了難度。
3 有機(jī)解堵劑的選擇
3.1 有機(jī)解堵劑的選擇
井筒形成緩蝕劑變性物質(zhì)的堵塞物屬有機(jī)物和管柱腐蝕產(chǎn)物的共同體,其很難溶于水和普通酸,黏性強(qiáng),易與井下其他無機(jī)雜質(zhì)混合,形成一種固態(tài)物堵塞。目前市面上有機(jī)溶劑很多,但在氣井井筒中溶解有機(jī)堵塞物,還必須考慮氣井的特殊情況。靖邊氣田在選擇有機(jī)解堵劑時(shí),考慮氣井自身產(chǎn)水且氣質(zhì)含硫等因素,根據(jù)相似相溶原理,結(jié)合與水的相溶性、返排、密度、溫度、環(huán)境污染以及對(duì)鋼材的腐蝕等特殊條件,通過查閱文獻(xiàn)資料,選擇了BES有機(jī)溶劑,該溶劑是一種含氮化合物。通過提高BES有機(jī)溶劑的引火點(diǎn)、與地層水的配伍性、密度、穩(wěn)定性、溶速及返排效率等復(fù)配工藝,合成了現(xiàn)用的有機(jī)解堵劑。其技術(shù)參數(shù)如下:外觀為淺棕色或白色液體,氣味略帶刺激味,密度為1.10~0.96g/cm3,pH值為12~14,黏度為0.9~1.10mPa·s,表面張力為23~30mN/m,水溶性為任意比混溶,腐蝕速率為0.0155mm/a。
3.2 有機(jī)解堵劑作用機(jī)理
井下堵塞物由有機(jī)物和無機(jī)物組成,解堵劑與井下堵塞物接觸后,解堵劑逐步擴(kuò)散到堵塞物中,在溶劑分子力的作用下,首先將堵塞物中的有機(jī)成分分散至溶劑中,成為溶液,隨之堵塞物由于失去了有機(jī)物的黏附作用,各部分相互作用力下降,黏性降低,堵塞物中的無機(jī)成分也便逐步瓦解成細(xì)小顆粒,在氣流的作用下與地層水乳化或懸浮,而這種溶液體系黏度很低,已接近于水的黏度,在井下氣體沖擊下帶出地面,達(dá)到解堵目的。
4 現(xiàn)場(chǎng)施工情況
在氣井井筒堵塞機(jī)理和解堵藥劑選擇的基礎(chǔ)上,選取了靖邊氣田陜A井開展了現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用試驗(yàn),取得了較好的效果。
4.1 陜A井基本情況
陜A井是靖邊氣田的1口預(yù)探井,1998年投產(chǎn),2005年開始油套壓產(chǎn)逐漸增大,加注緩蝕劑后壓力波動(dòng)大,進(jìn)站壓力低,生產(chǎn)不穩(wěn)定。2007年氣井無法生產(chǎn),迫使關(guān)井,通井遇阻。通過反復(fù)調(diào)整工作制度和開井方式后,分析認(rèn)為由于該井生產(chǎn)時(shí)間較長(zhǎng),在生產(chǎn)過程中加注緩蝕劑或自身產(chǎn)液等因素影響,井筒管柱壁面形成固體或者黏稠狀吸附物,長(zhǎng)期積淀造成油管堵塞,氣、水產(chǎn)出通道變小,油套壓差升高,導(dǎo)致氣井無法進(jìn)行油管生產(chǎn)。
4.2 施工過程
4.2.1第一步:溶解堵塞物
向油管投入暫堵棒,暫堵棒入井后在油管堵塞處停留。隨后,利用注劑泵向油管注入解堵劑溶解該段堵塞物,關(guān)井3~4h后進(jìn)行點(diǎn)火放空,帶出反應(yīng)堵塞物,反復(fù)重復(fù)上述操作直至油管******解通。
4.2.2第二步:清洗油管
向油管注入活性水,關(guān)井2~3h后點(diǎn)火放空,使溶解后的殘留物在氣流作用下反復(fù)沖洗帶出油管,待油管清洗完成后倒入正常流程生產(chǎn),并觀察生產(chǎn)情況。
4.3 實(shí)施效果
陜A井經(jīng)過井筒解堵作業(yè)后恢復(fù)了正常生產(chǎn),油套壓差明顯降低,解堵效果很顯著,具體情況見表1和圖3。
表1 陜A井解堵后生產(chǎn)情況表
時(shí)間
|
油壓(MPa)
|
套壓(MPa)
|
壓差(MPa)
|
日產(chǎn)氣量(104m3)
|
日增產(chǎn)氣量(104m3)
|
備注
|
解堵前
|
5.4
|
10.8
|
5.4
|
0
|
8
|
關(guān)井
|
解堵后
|
8.8
|
9.8
|
1
|
8
|
生產(chǎn)穩(wěn)定
|
5 結(jié)論及認(rèn)識(shí)
1) 通過井筒堵塞原因分析發(fā)現(xiàn),靖邊氣田氣井井筒堵塞除水合物外,主要以緩蝕劑裂解殘留物、管柱腐蝕產(chǎn)物、氣井產(chǎn)出液析出物及其他入井劑的共同作用為主,從而導(dǎo)致氣井無法正常生產(chǎn)。
2) 結(jié)合井筒堵塞原因,選擇了適合靖邊氣田的有機(jī)解堵工藝,并在陜A井進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),取得了較好的效果,使該井恢復(fù)了正常生產(chǎn),同時(shí)為該類氣井的有機(jī)解堵提供了有效的技術(shù)措施。
3) 現(xiàn)場(chǎng)施工發(fā)現(xiàn),該工藝技術(shù)具有施工作業(yè)所需設(shè)備少,流程簡(jiǎn)單,施工周期短,安全隱患少,投入產(chǎn)出比高,工藝推廣應(yīng)用廣泛等特點(diǎn)。
參考文獻(xiàn)
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(本文作者:張耀剛1 吳新民1 梁銘2 李治2 郝小云2 1.西安石油大學(xué);2.中國石油長(zhǎng)慶油田公司****采氣廠)
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