自2019年下半年,他們通過運用“同井采注”技術(shù),救活了29口類似J58P40H井不能正常生產(chǎn)的氣井,累計增氣約1800余萬立方米,不但救活高含水氣井,大幅度降低地層水處理成本,還可以使高含水氣藏得以動用。
東勝氣田位于鄂爾多斯盆地北部,是典型的致密低滲普遍含水氣田。新井投產(chǎn)初期,在地層壓力充足時,天然氣有足夠能量把水?dāng)y帶出來,但隨著地層能量逐步降低,天然氣被地層水壓制,氣就出不來。還有一部分含水量的大氣井,投產(chǎn)初期就被淹死了,無法正常生產(chǎn)。
近年來,針對氣田不同生產(chǎn)階段和產(chǎn)水量不等,華北采氣二廠探索試驗了泡排采氣、液氮氣舉、負(fù)壓采氣等多種工藝技術(shù),遺憾的是,東勝氣田高含水氣井約占15%左右,個別高產(chǎn)水氣井,即使維持生產(chǎn),日產(chǎn)水量達(dá)到80方以上。拉運處理費用加大,得不償失。然而水不能排出,氣田開發(fā)就不會產(chǎn)生效益。
2019年以前,在氣田地面管輸系統(tǒng)不夠完善的情況下,地層產(chǎn)出水要拉運到100公里之外的大牛地氣田處理,僅運輸費要花費數(shù)千萬元,一旦遇上大雪等嚴(yán)寒極端天氣,道路遇阻,安全風(fēng)險加劇。采出水無法拉運,環(huán)保風(fēng)險增加,成為制約氣田效益開發(fā)的瓶頸。
為破解這一難題,2019年,華北油氣分公司踐行“問題導(dǎo)向”,自主創(chuàng)新運用“同井采注”新技術(shù),加快現(xiàn)場試驗。這項技術(shù)原理是在高含水氣井內(nèi),下入電潛泵等組成的儀器組,在井內(nèi)實現(xiàn)氣、液分離,天然氣從井筒釋放出來,讓地層水返回地層,可救活水淹導(dǎo)致的關(guān)停井。目前這套井下儀器經(jīng)過了6次改進(jìn)完善,性能更加穩(wěn)定可靠,并申請了國家專利。
東勝氣田J58P17H井,初期日處理產(chǎn)出水50方,因水量大,形成較高的運輸、處理費用,通過實施“同井采注”工藝,日產(chǎn)氣1.3萬立方米,讓采出水返回地層,大幅度降低了處理拉運費用,規(guī)避了環(huán)保風(fēng)險。
“更重要的意義是,通過這項技術(shù)的運用,不僅救活‘水淹井’,還可以盤活高含水氣藏,為企業(yè)尋找到新的資源接替陣地。” 華北油氣分公司工程技術(shù)人員介紹。
如定北區(qū)塊一直因為高含水,無法實現(xiàn)效益開發(fā)。在該區(qū)塊試驗兩口井成功后,將成為華北油氣分公司新的資源接替陣地,600億立方米的儲量可以得到動用。
“同井采注”技術(shù)試驗成功后,華北油氣分公司加快了該項技術(shù)的推廣應(yīng)用,目前在大牛地氣田選定6口井進(jìn)行試驗,其中一口井已經(jīng)試驗成功,日釋放產(chǎn)量1萬立方米。